“了不起,你们做得好!”6月15日,“天山环保世纪行”北疆组在参观了聚氯乙烯(PVC)母液水回收装置后,自治区人大常委会副主任乃依木·亚森这样热情地评价。
乃依木·亚森一行看到了什么?在天业母液废水处理现场,他们看到,在PVC合成工序产生的白浊废液,经处理后,不仅变得清澈明净,还通过管道全部输往天业发电厂,用作冷却循环水,基本实现了零排放。
电石法生产PVC,其生产环节要释放出相当数量含有害物质的废水——PVC聚合母液废水。而天业,却率先在国内氯碱行业,破解了这道难题。
对PVC母液废水的处理,目前普遍采用的是沉淀法——回收PVC树脂颗粒,其余废液直接排放。直排的废水中COD(化学需氧量)浓度较高,并含有较多的氨根离子,易导致接纳水体发黑、发臭。在国家园林城市石河子发展大化工,绝不能再走这条污染环境的老路!2003年,20万吨PVC项目建设启动后,天业集团董事长郭庆人请来了他的老朋友——石河子中亚干旱农业环境研究所的王培武夫妇,选定了综合效果最好的治污工艺——生物法。
生物法的主要原理,是向污水中投放专吃有机物的神奇细菌,利用各种微生物的生命活动,降解、转化废水中的污染物。在天业,王培武夫妇开出的是“新特药”——高活性微生物及其活化技术。王氏夫妇的儿子兼技术代表王毅刚在现场介绍说,采用他们的活化技术,相当于给每个微生物打了一剂吗啡,使其跑得更快,吃得更多,治污能力提高了1倍。
“实际指标确实很理想。”天业化工公司环保员谢显伟证实说,通过添加活性剂,天业20万吨PVC母液废水的处理能力,由设计的每小时60吨提升到了120吨;治污效果也令人鼓舞——COD降到了每升20毫克以下,远低于150毫克的国家直排标准。“因此,”谢显伟说,天业目前和后续项目的PVC母液水,不仅不向周边环境排放,处理后还直接用作发电厂的循环冷却水,又变成了宝贵的水资源。
PVC母液废水的成功治理,也带来了良好的多重效益。据天业化工公司副书记夏月星介绍,仅20万吨PVC项目,每年就减少废水排放285万立方米,减少COD排放量1710吨,节省排污费199万元,节水支出427万元。“想想看,”夏月星说:“往后的40万吨,120万吨都推开了,环保、节水、节支的效果有多明显!”
电石法生产PVC的又一股污染水,是生产乙炔时产生的上清液。现在,在天业化工园区,这股污水早已匿迹无痕了。天业化工研究院院长周军介绍说,生产乙炔时,需要用水与电石反应。反应后的废水,就是含有氯化物的白浊的上清液。在PVC系列项目的建设中,天业转变思路,探索采用了国内第一条闭路循环新工艺,将按惯例溢出排放的上清液,通过闭合式管道回流到反应炉,再次充当反应水,实现了废水的直接再利用和零排放——又一大水污染,得到了很好的治理,周军这样自豪地说。
“在天业化工园,你已经基本看不到水污染了。”周军说。
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